家電企業精益布局案例
日期:2017-09-18 / 人氣: / 來源:www.600668.net / 熱門標簽: 精益布局案例
一、項目背景
背景1:客戶為國內某空調企業,主要為其下屬一家子公司做精益布局。該子公司主要配套空調室內、外機控制器總成產品。這家企業原來為上海一家電子企業,因為其生產環境及工藝要求無法滿足客戶需求及其他一些因素,后來申請退出控制器業務。而客戶借助這一契機,本著核心部件自制的原則,決定收購該企業。
背景2:目前為客戶配套控制器的廠商主要由合肥、深圳、杭州三家企業。因為客戶已經收購了該企業,所以客戶決定逐漸把這三家企業的業務拉回來自制。一則為了把控核心部件技術,二則為了節約外包成本。
背景3:客戶收購的子公司人才大量流失,導致企業運營不順暢,車間過程品質無法得到保障,生產效率低下。
針對上述三大背景下,客戶決定請博革咨詢針對該子公司整體布局進行改善,及未來產能擴容后工廠整體的布局提出解決方案。
二、如何開展?
2.1 現狀分析
博革咨詢首先針對該企業現況調研分析。發現如下問題點;
人員方面:
作業方式不合理(坐著作業);
對現場浪費、問題無意識;
無生產節拍的概念,生產作業隨意,無緊迫感,生產率低;
設備方面:
孤島作業,非連續流,DIP車間分為三段,手工插件至過錫爐段、補焊加錫段、功能測試段,線體間采用轉運車搬運,大量WIP及無法確保品質;
物料:
倉庫沒有目視化概念,無法確保先進先出,大量不良品、呆滯料堆積倉庫;
方法方面:
產線沒有SOP、首末件管控、關鍵崗位管控,過程品質無法保障;
工藝環境:
車間ESD及潔凈度無法滿足電子廠生產工藝。
2.2 博革咨詢提供方案
從布局改造著手,消除浪費
生產現場變孤島作業為連續流
如:DIP車間整線拉通,從手插段一直至FCT連續流。
裝配車間線體改造
裝配線作業方式轉變,由之前坐立作業改為站立作業
生產線平衡改造,通過工序ECRS原則,線平衡由之前68%提升至80%
工位改善
容器標準化,車間禁止紙質包裝箱入車間,并在倉庫拆包上線邊倉,大大改善車間環境。
物料由之前身后供料轉變成由前端供料,提高作業效率
工位器具,工裝擺放標準化。
生產線布局
基于3~5年預測量出發,車間功能區面積,WIP面積經過嚴格推算而出:

三年以后布局如下:
三、項目階段性成果
目前項目接近尾聲,整體方案已經得到客戶高層認可,下一階段,著重完善車間細節規劃,及水電氣規劃。
背景1:客戶為國內某空調企業,主要為其下屬一家子公司做精益布局。該子公司主要配套空調室內、外機控制器總成產品。這家企業原來為上海一家電子企業,因為其生產環境及工藝要求無法滿足客戶需求及其他一些因素,后來申請退出控制器業務。而客戶借助這一契機,本著核心部件自制的原則,決定收購該企業。
背景2:目前為客戶配套控制器的廠商主要由合肥、深圳、杭州三家企業。因為客戶已經收購了該企業,所以客戶決定逐漸把這三家企業的業務拉回來自制。一則為了把控核心部件技術,二則為了節約外包成本。
背景3:客戶收購的子公司人才大量流失,導致企業運營不順暢,車間過程品質無法得到保障,生產效率低下。
針對上述三大背景下,客戶決定請博革咨詢針對該子公司整體布局進行改善,及未來產能擴容后工廠整體的布局提出解決方案。
二、如何開展?
2.1 現狀分析
博革咨詢首先針對該企業現況調研分析。發現如下問題點;
人員方面:
作業方式不合理(坐著作業);
對現場浪費、問題無意識;
無生產節拍的概念,生產作業隨意,無緊迫感,生產率低;
設備方面:
孤島作業,非連續流,DIP車間分為三段,手工插件至過錫爐段、補焊加錫段、功能測試段,線體間采用轉運車搬運,大量WIP及無法確保品質;
物料:
倉庫沒有目視化概念,無法確保先進先出,大量不良品、呆滯料堆積倉庫;
方法方面:
產線沒有SOP、首末件管控、關鍵崗位管控,過程品質無法保障;
工藝環境:
車間ESD及潔凈度無法滿足電子廠生產工藝。
2.2 博革咨詢提供方案
從布局改造著手,消除浪費
生產現場變孤島作業為連續流
如:DIP車間整線拉通,從手插段一直至FCT連續流。
裝配車間線體改造
裝配線作業方式轉變,由之前坐立作業改為站立作業
生產線平衡改造,通過工序ECRS原則,線平衡由之前68%提升至80%
工位改善
容器標準化,車間禁止紙質包裝箱入車間,并在倉庫拆包上線邊倉,大大改善車間環境。
物料由之前身后供料轉變成由前端供料,提高作業效率
工位器具,工裝擺放標準化。
生產線布局
基于3~5年預測量出發,車間功能區面積,WIP面積經過嚴格推算而出:


三年以后布局如下:

三、項目階段性成果
目前項目接近尾聲,整體方案已經得到客戶高層認可,下一階段,著重完善車間細節規劃,及水電氣規劃。
作者:博革咨詢