某汽車部件公司成立于1993年6月,業務范圍包括汽車座椅、儀表板、門板、座椅骨架、保險杠、格柵、后視鏡、汽車濾清器、汽車照明裝置、汽車沖壓產品、車輪總成、汽車電子等汽車零部件的研發、制造和銷售等,是一汽集團、吉林汽車等整車企業的核心供應商,也是奔馳、寶馬、沃爾沃、濟南重汽等國內外多家知名整車企業的重要合作伙伴。公司現有員工1.3萬人,擁有一支由7名博士、330多名碩士、2300余名學士組成的高技術研發團隊及管理型專家團隊。企業具備強大的技術優勢與項目管理能力,建立了在全國同行業居于領先地位的產品中心、運控中心、驗證中心,具備與整車廠同步開發能力。
案例介紹
(1)項目背景:
客戶工廠本部設備類型比較豐富,包含卷圓機、機械油壓機、旋壓機、數控立車、涂裝線、焊接設備、檢測設備等,且主要加工設備役齡較長,役齡10年以內設備占比38%。專業維護人員年齡結構不合理,大多數維護人員均是專科以下學歷,理論知識基礎薄弱。
2011年前五個月與上一年度相比平均月停臺時間增加55.3%,平均設備可動率降低5.2%,設備運行效率呈現明顯惡化趨勢。
針對上述課題,項目組決定選擇旋壓輪輞設備為樣板線,推進TPM改善。
(2)TPM工作計劃
(3)項目目標
項目組決心通過半年時間TPM推進,提高旋壓輪輞設備可動率至89%。
(4)現狀分析:
1.與標桿企業豐田設備管理體系對比,公司在定期保養及簡單潤滑等方面有所缺失。
2.對單臺設備故障時間及故障次數分析發現,占比約80%對象主要集中于六種設備:一滾,老卷圓,800對焊機,新卷圓,630擴張,630對焊機。根據單臺設備故障匯總分析,項目組制定再發防止對策。
(5)制定對策
(6)實施對策
1. 針對頻發故障實施事后及改善性維修,并建立進度管理表進行跟蹤管理。
改善性維修案例 - 旋壓輪輞800對焊機冷卻循環水改善
改善原因:1-5月冷卻循環水引發停臺共計545分鐘,占總停臺時間18%
通過上述改善6月800對焊機未出現冷卻水引發設備停臺。
2. 通過現場作業觀察發現并解決問題
3. 召開例行會議,對停臺實施分析并制定對策
4. 推動預防性維修,各項標準及SOP的固化。
5. 組織開展OPL單點課程培訓
6. 建立標準化培訓基地以及專用工具,提高維修維護人員技能。
7. 制定預知性維修計劃,按照維修維護計劃逐項執行并按照標準格式記錄。
(7)實施成果驗證
通過各項改善工作展開,6月設備故障停臺次數降低,特別60分鐘以上的大停臺明顯減少。
一次滾型機及對焊機治理效果明顯。
作者:博革咨詢
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